[经验心得] PM-AB2 功放的仿真分析

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发表于 2025-9-22 23:31 | 显示全部楼层
城东大头 发表于 2025-9-22 21:52
这是一个从运放供电端取信号的实例。其构思非常巧妙。Q4/Q7、Q3/Q8 是比例镜像源,由它们完成电流放大 ...

LT1223-cct.jpg
仿真文件年代久远请用旧LTspice打开以备不兼容
自动偏置.rar (61.91 KB, 下载次数: 22)

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发表于 2025-9-22 23:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 hwckent 于 2025-9-24 01:18 编辑


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发表于 2025-9-23 12:09 | 显示全部楼层
交流耦合,末级可以做到有增益,
但未完善,输出幅度到25V就削波。
1.png

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屏幕截图 2025-09-23 150420.png

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菠萝 发表于 2025-9-22 22:41
好像mbl8010功放就是这电路。论坛毛毛虫做过。可惜找不到了

MBL运放是浮地供电

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发表于 2025-9-23 21:49 | 显示全部楼层
要有增益,还得这样的电路,对功率管一样能纠错降低失真

8334e375b798070af5a783dfd970cf1a.jpg

post-23514-0-79827900-1396936496.jpg

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有时候我们自己有个新想法,就以为是自己发明了什么重大成果,其

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发表于 2025-9-25 08:49 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2025-9-22 21:18
PM-AB2要增加输出摆幅,从原理上来说真的不难。PM-AB2 的所谓误差纠错电路是工作在全反馈状态,要提升输出 ...

感觉这是关键,输出级是采用共基组态输入的,是可以有电压增益的,从这个思路出发应该能找到一个合理的妥协点。

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发表于 2025-10-3 12:24 | 显示全部楼层
城东大头 发表于 2025-9-22 21:37
不是为了炫什么哈,我还不至于闲得那么蛋疼。只是希望对大家有那么一点点启发就OK了。
我写的内容都来自于 ...

这个电路咋样?20kHz@31V
Total Harmonic Distortion: 0.004245%(0.005147%)
微信图片_20251003121714_28_48.png

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发表于 2025-10-17 00:10 | 显示全部楼层

这个误差修正的线路设计的失真是低到吊打一众功放,全音频域满功率低于0.01%,最低点超过115db,这是B类纯末级的情况。

如果还能像22楼那个自动偏置简单就完美了,22楼的那个失真修能力正差了20个DB,但是他的自动偏置能力也是无敌的,不仅能够应付bjt,mos,甚至还能够应付bit与mos混编,完全实现了任性地使用任何末级管。

lin889889的线路_THD.png

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发表于 2025-10-17 00:14 | 显示全部楼层

这个自动偏置的能力也是牛逼到不行,不仅能够应付bjt,mos,甚至还能够应付bit与mos混编,完全实现了任性地使用任何末级管,美中不足的是修正能力高频比低频大得比较多,PM_AB2原版是相反的高频更低,刚好跟电压放大互补。

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ls0001 发表于 2025-10-17 00:10
这个误差修正的线路设计的失真是低到吊打一众功放,全音频域满功率低于0.01%,最低点超过115db,这是B类纯 ...

那个自动偏置之所以失真不能降到很低,是因为反馈信号必须分别来自于上下输出管的射(源)极,而不是输出端。这就是所谓的鱼和熊掌难以兼得吧。

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发表于 2025-10-17 19:52 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2025-10-17 10:08
那个自动偏置之所以失真不能降到很低,是因为反馈信号必须分别来自于上下输出管的射(源)极,而不是输出 ...


简单粗暴地搞了个混合体,貌似还不错,就是不知道能能不能真实运行。
误差修正_自动偏置.jpg
EC_AutoBias.gif

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发表于 2025-10-17 21:00 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2025-10-17 19:52
简单粗暴地搞了个混合体,貌似还不错,就是不知道能能不能真实运行。

基本原理方面没看出明显的问题。R24、R25似乎可以不要。

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城东大头 发表于 2025-9-21 10:27
4、PM-AB2 的改进

原PM-AB2功放,运放不是轨到轨损失几伏电压,MOSFET的开启电压大也损失了几伏电压,导 ...

请问哪里找来的OPA453的模型?

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本帖最后由 hwckent 于 2025-10-19 14:47 编辑
ls0001 发表于 2025-10-17 00:14
这个自动偏置的能力也是牛逼到不行,不仅能够应付bjt,mos,甚至还能够应付bit与mos混编,完全实现了任性地 ...

频率响应.png

上图是它的频率响应,需要说明的是,Q3/M1要紧密贴合热耦合,Q4/M2同样。R14/R15是电路板等效阻值,也就是没Re的。需要两对功放管就要做两个装置并联,如此类推。压缩包的仿真改变短接削接喇叭或纯电阻就可以各种测试了
  
这自动偏置来自新西兰工程师(全名Ian Victor Hegglun)之手,持有电气工程学士学位(BE Electrical)和电气工程硕士学位(ME Electrical)。

专注于音频功率放大器设计、SPICE 模拟和电子工程的工程师。他的工程项目主要围绕音频放大器优化、THD(总谐波失真)分析和大信号建模展开,许多项目通过 Linear Audio 杂志发表,并在 diyaudio 论坛和个人网站分享。

相关文章与研究项目
owards a Reconciliation of Measurements with Listening Tests:探讨音频测量(如 THD 0.001%)与主观听感不一致的问题,提出改进测量方法的工程框架。发表于 Linear Audio Volume 4(2011 年),包括数学模型和实验数据。
SPICE Model Construction from Datasheets:指导从数据表构建 SPICE 模型的方法,广泛应用于其放大器项目中。详细阐述了模型校准技巧,并在电子工程社区(如 Stack Exchange)被引用。

伊恩·赫格伦低反馈自动偏置测试.part4.rar (190.87 KB, 下载次数: 12)

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hwckent 发表于 2025-10-18 19:27
上图是它的频率响应,需要说明的是,Q3/M1要紧密贴合热耦合,Q4/M2同样。R14/R15是电路板等效阻值, ...

很好的知识资料,我得慢慢消化。
我看着这个电路应该不用跟大管热偶合的,但要跟二极管热偶合。

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本帖最后由 HIFI5200 于 2025-10-19 16:19 编辑
城东大头 发表于 2025-9-22 21:03
这是一个与 PM-AB2 非常相似的功放。但很遗憾,也无法提升输出摆幅。


用浮地供电是否可以提高输出摆幅?
浮地供电.jpg

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lin889889 发表于 2025-10-17 21:00
基本原理方面没看出明显的问题。R24、R25似乎可以不要。

R24,25确实不要,没用。
----------------------------------
另外EC部分如果改成下面这样对接前置放大或从A点运放输入(给差分设置放大)(,输出10V(不知道够不够应付MOS)后面接22楼的自动偏置,请您帮看看。

EC_Stage_SCH.gif

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城东大头 发表于 2025-9-22 21:52
这是一个从运放供电端取信号的实例。其构思非常巧妙。Q4/Q7、Q3/Q8 是比例镜像源,由它们完成电流放大 ...

这电路为啥不能可以用EC偏置输出级?
感觉可以啊  反正EC也是卡在2个恒流源里面

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城东大头 发表于 2025-9-22 21:21
这是DIYAudio上看到的一个图,当时觉得很有参考价值,所以就保存了。这是一个看起来很OK的一个电路,加 ...

1、会影响运放内部工作点,但几乎没带来任何负面效果;
因为运放DC增益极高(120dB)就算输出偏正2V折算输入端只需2uV
OPA134是个典型输入失调电压±1mV的运放,在此基础上多歪2uV对输入级不痛不痒

2、恒流源不可能强制谁的电流不变,因为现实不存在无穷高输出阻抗,
哪怕你真堆砌出1000兆欧输出阻抗的恒流源也没有强制电流不能变的效果。
因为每个管子集电极输出都存在寄生电容 并起来3~10pF左右
1000MΩ并3pF的低通频率仅53Hz,此后这个节点就像一阶积分器 阻抗每十倍频下降20dB
你可能需要再补补教材,加再多看些IC数据册里画的图形成正确认知
即:恒流源不恒流,高交流小信号阻抗≠理想恒流,高增益放大器基本都用“恒流”源做负载;

3、与其担心U5工作点和U2恒流不如担心U2、U6、U11的温度
印象中A992/C1845和A970/C2240两对低噪高压管承受功耗都不高
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